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新型锅炉系统革新研讨

2020-04-21
1AQC锅炉取风系统存在的问题。   原设计上,AQC锅炉与煤磨的主取风口在同一个沉降室,所以存在严重的抢风问题。其中,1 #入口风管为AQC锅炉主取风风管(风管直径为37m);2#入口风管

1AQC锅炉取风系统存在的问题。

  原设计上,AQC锅炉与煤磨的主取风口在同一个沉降室,所以存在严重的抢风问题。其中,1 #入口风管为AQC锅炉主取风风管(风管直径为37m);2#入口风管从篦冷机三段取风为辅取风管(风管直径为22/20m),设计目的是对AQC锅炉入口风风温调节。实际运行时,因开大1 #入口风管挡板会使磨煤机磨头仓内沉积大量熟料飞砂,影响煤磨磨况,也就会大大提高熟料颗粒进入煤磨的量,会对煤粉制备,输送,煅烧带来一系列负面影响。因此,1#AQC锅炉入口挡板不开或开度很小,2#入口挡板全开,旁路挡板视窑头负压情况控制开度,却导致了以下问题的产生。  (1)因2#入口风管通风面积小,导致风管内部风速快,阻力大,风管筒体和挡板磨损严重;(2)窑头538风机拉风阻力增大,入电收尘排风量小,窑头正压次频繁,为保护设备和系统正常运行,AQC旁路挡板必须适当打开,导致旁路挡板磨损严重,废气量损失较多;(3)AQC锅炉入口风温,风量较低,致使锅炉的出力较低,将直接影响汽轮发电机组的出力。

  可以看出,影响蒸发量的两个关键因素是风温和风量。要提高风温,除了窑上需要做适当的调整外,还要加大AQC锅炉1#入口挡板的开度,增加从篦冷机二段的取风量,适当开启2 #入口挡板,以调节AQC锅炉入口风温;要提高风量,也必须加大1#入口挡板的开度,尽可能不开旁路挡板,减少窑头的废气损失,并尽可能减小取风阻力。

  因此,为了提高AQC锅炉蒸发量,同时不增加入煤磨熟料颗粒量,就需要采取必要的技改措施。经现场实际查看,研讨论证,认为可以通过对AQC锅炉取风系统实施技改来解决存在的问题。

  2AQC锅炉取风系统技改方案。

  根据论证,从窑头篦冷机三段(窑头旁路挡板下方)再增加1条直径2m的取风管道引入AQC锅炉1#进口风管。这样可以使AQC锅炉2#进口风管(原设计时的篦冷机三段取风口)的取风管面积扩大1倍,可以很大程度地减小窑头取风阻力,以达到关闭AQC锅炉旁路挡板,减少废气能量损失,提高AQC锅炉风量的目的。如按此方案技改后,篦冷机三段的取风量就会相应增加,538风机的运行阻力就会相应减小,废气流速也会减慢。同时,AQC锅炉1#入口挡板开度就可以变大,增加从篦冷机二段的取风量,以提高风温。

  3技改成本及方案实施。

  2019年6月,现场用C线AQC锅炉实施技改,经现场实测及估算,所需材料合计约33万元,设备成本约767万元,总成本(除人工费)约4067万元。在方案的实施上,考虑到该方案施工工作量较大,并牵扯到保温,捣打料,建议外围施工。方案可以在窑系统运转过程中实施,完工后再在风管上开口投入运行。

  4AQC锅炉取风技改效果。

  C线AQC锅炉技改后投入运行,并进行了多次操作摸索,找到了最佳操作方式,即将1入口挡板全开。采用该操作方式,能够避免原设计中存在的问题。技改前后机组运行参数统计。

  通过对技改前后发电系统主要参数和实物煤耗指标对比可以看出:AQC锅炉风管技改实施后,实物煤耗降低了8375kg/,t考虑到检修,煤热值等差异,实际实物煤耗下降约2kg/;tAQC锅炉主蒸汽流量增加了47t/h,增加比例达到AQC锅炉蒸发量的近20%,主蒸汽温度增加了189.利用表2中的参数可以估算出技改前的汽耗为5211 kg/kWh,技改后的汽耗为5157kg/kWh.如果汽耗按照5157kg/kWh计算,实施技改后,可以综合提高发电功率1095kW,每天可以多发电量约为26万kWh,每天可增加经济效益约为15万元,该锅炉每月可直接产生经济效益405万元。2019年7月,C线技改后投入使用,7月,8月,9月增加经济效益分别为389万元,422万元,418万元,达到了技改的目标。如果将其他3条线AQC锅炉的取风系统都按照以上方案进行技改的话。每年可增加经济效益近1944万元,效益十分可观。

  5结语。

  本文论述问题存在的根本原因是由于AQC锅炉取风系统设计没有考虑到窑系统设计的特点而造成的。对C线AQC锅炉取风系统的改造实践证明,可以在不增加进入磨煤机熟料颗粒量的同时,提高锅炉蒸汽蒸发量,从根本上解决了制约增加发电量的瓶颈问题,大大提高了经济效益。因此,可以在适当的时候,对A,B,D三线上AQC锅炉也实施相同的技改。

(完)

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